Петербургский метрополитен планирует тиражировать практики, полученные в ходе участия в нацпроекте «Производительность труда»
В качестве пилотного проекта был выбран процесс изготовления ступеней эскалаторов. Под руководством экспертов РЦК более 35 человек прошли обучение техникам бережливого производства и на основании полученных знаний оптимизировали производственные процессы.
За 6 месяцев выполнения нацпроекта удалось достичь следующих результатов:
🔹уменьшить время протекания процесса на 29%;
🔹уменьшить незавершенное производство на 15%;
🔹увеличить выработку на 14%.
Компания намерена расширять полученный опыт и дальше. Он будет применяться в первую очередь в процессе выпуска тяговых цепей для эскалаторов. Улучшенные производственные процессы станут распространять и на другие отделы и виды работ.
📌Напомним, что транспортные предприятия Петербурга активно участвуют в нацпроекте и демонстрируют отличные результаты.
🔸 ГУП «Горэлектротранс» оптимизировало процесс капитального ремонта троллейбуса Тролза-5265 «Мегаполис», благодаря чему время процесса ремонтных работ сократилось на 13%. Опыт будет масштабирован на все троллейбусные модели, что позволит повышать производительность труда на 5% ежегодно в течение трех лет.
🔸 ГУП «Пассажиравтотранс» сократило время одного из основных процессов технического обслуживания и ремонта автобусов на 28%.
➡️ Узнать больше о национальном проекте «Производительность труда» можно на официальном сайте Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга ⬅️
#кейс_rckspb
В качестве пилотного проекта был выбран процесс изготовления ступеней эскалаторов. Под руководством экспертов РЦК более 35 человек прошли обучение техникам бережливого производства и на основании полученных знаний оптимизировали производственные процессы.
За 6 месяцев выполнения нацпроекта удалось достичь следующих результатов:
🔹уменьшить время протекания процесса на 29%;
🔹уменьшить незавершенное производство на 15%;
🔹увеличить выработку на 14%.
Компания намерена расширять полученный опыт и дальше. Он будет применяться в первую очередь в процессе выпуска тяговых цепей для эскалаторов. Улучшенные производственные процессы станут распространять и на другие отделы и виды работ.
📌Напомним, что транспортные предприятия Петербурга активно участвуют в нацпроекте и демонстрируют отличные результаты.
🔸 ГУП «Горэлектротранс» оптимизировало процесс капитального ремонта троллейбуса Тролза-5265 «Мегаполис», благодаря чему время процесса ремонтных работ сократилось на 13%. Опыт будет масштабирован на все троллейбусные модели, что позволит повышать производительность труда на 5% ежегодно в течение трех лет.
🔸 ГУП «Пассажиравтотранс» сократило время одного из основных процессов технического обслуживания и ремонта автобусов на 28%.
➡️ Узнать больше о национальном проекте «Производительность труда» можно на официальном сайте Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга ⬅️
#кейс_rckspb
На предприятии-участнике нацпроекта «Производительность труда» удалось увеличить выработку на 68%
В компании «Завод Буровых Технологий» подвели итоги
реализации пилотного проекта по оптимизации процесса производства «Установок колонкового бурения» при адресной поддержке РЦК в Санкт-Петербурге.
🏭 «Завод Буровых Технологий» специализируется на разработке и изготовлении буровой техники и инструментов для различных видов буровых работ.
Работники предприятия совместно с сотрудниками РЦК провели ряд мероприятий и создали эталонный участок сборки «Установок колонкового бурения». Участок является последним этапом в процессе производства и включает наиболее трудоёмкие операции.
Благодаря работе экспертов РЦК в потоке «Установка колонкового бурения» удалось:
🔹сократить время процесса изготовления на 83%,
🔸увеличить выработку на 68%,
🔹сократить запасы незавершенного производства на 75%.
Сегодня 247 предприятий Санкт-Петербурга вовлечено
в нацпроект «Производительность труда», 180 из них реализуют мероприятия по повышению производительности труда при содействии экспертов РЦК.
➡️ Узнать больше о проекте можно ЗДЕСЬ ⬅️
#кейс_rckspb
В компании «Завод Буровых Технологий» подвели итоги
реализации пилотного проекта по оптимизации процесса производства «Установок колонкового бурения» при адресной поддержке РЦК в Санкт-Петербурге.
🏭 «Завод Буровых Технологий» специализируется на разработке и изготовлении буровой техники и инструментов для различных видов буровых работ.
Работники предприятия совместно с сотрудниками РЦК провели ряд мероприятий и создали эталонный участок сборки «Установок колонкового бурения». Участок является последним этапом в процессе производства и включает наиболее трудоёмкие операции.
Благодаря работе экспертов РЦК в потоке «Установка колонкового бурения» удалось:
🔹сократить время процесса изготовления на 83%,
🔸увеличить выработку на 68%,
🔹сократить запасы незавершенного производства на 75%.
Сегодня 247 предприятий Санкт-Петербурга вовлечено
в нацпроект «Производительность труда», 180 из них реализуют мероприятия по повышению производительности труда при содействии экспертов РЦК.
➡️ Узнать больше о проекте можно ЗДЕСЬ ⬅️
#кейс_rckspb
🗣 «Это новый опыт, который, мы уверены, заставит нас переосмыслить некоторые вопросы. А методика и программа укажет на недостатки, которые мы можем не замечать»
говорят на предприятии-участнике национального проекта «Производительность труда» - «Маргарон».
На предприятии «Маргарон» завершился этап диагностики процесса производства маргарина для производства слоёных изделий.
Эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия обнаружили зоны для развития, которые не попадали ранее в поле зрения компании в рамках
оптимизации:
🔸длительные перемещения упаковочных материалов от места хранения к месту использования;
🔹лишние перемещения и движения персонала;
🔸длительные перенастройки оборудования, где зафиксированы потери производительности.
🗣 «Ранее на предприятии были внедрены правила порядка хранения и размещения материалов, инструментов и приспособлений, правила контроля ключевых и важных этапов производства, правила содержания и уборки предприятия в санитарном состоянии, правила документа оборота», - говорит генеральный директор Александр Храмцов.
Рабочая группа проекта разрабатывает мероприятия по сокращению всех видов потерь и занимается поиском решений по оптимизации деятельности под руководством РЦК.
➡️ Узнать больше о национальном проекте «Производительность труда» можно ЗДЕСЬ ⬅️
#кейс_rckspb #отзывы_rckspb
говорят на предприятии-участнике национального проекта «Производительность труда» - «Маргарон».
На предприятии «Маргарон» завершился этап диагностики процесса производства маргарина для производства слоёных изделий.
Эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия обнаружили зоны для развития, которые не попадали ранее в поле зрения компании в рамках
оптимизации:
🔸длительные перемещения упаковочных материалов от места хранения к месту использования;
🔹лишние перемещения и движения персонала;
🔸длительные перенастройки оборудования, где зафиксированы потери производительности.
🗣 «Ранее на предприятии были внедрены правила порядка хранения и размещения материалов, инструментов и приспособлений, правила контроля ключевых и важных этапов производства, правила содержания и уборки предприятия в санитарном состоянии, правила документа оборота», - говорит генеральный директор Александр Храмцов.
Рабочая группа проекта разрабатывает мероприятия по сокращению всех видов потерь и занимается поиском решений по оптимизации деятельности под руководством РЦК.
➡️ Узнать больше о национальном проекте «Производительность труда» можно ЗДЕСЬ ⬅️
#кейс_rckspb #отзывы_rckspb
Пилотный проект с экономическим эффектом в 1 500 000 рублей - это миф?
Нет, реальность!⭐️
В 2023 году крупнейшая транспортная компания Северо-Запада СПб ГУП «Горэлектротранс» вступила в нацпроект с целью повысить производительность труда и качество клиентского сервиса.
Процесс ремонта троллейбусов (электромонтажная часть) стал пилотным проектом. Почему мы выбрали именно этот поток?
➡️ Чрезмерно много ручного труда
➡️ Есть временные потери на разных этапах
➡️ Существуют серьезные риски срыва сроков
За 6 месяцев, пройдя все этапы от диагностики до подведения итогов, команде сотрудников с помощью экспертов РЦК Санкт-Петербурга удалось:
🔘 Стандартизировать работу и сформировать четкие инструкции для электриков-слесарей по операционным процедурам
🔘 Сократить ожидания, не связанные с доставкой комплектующих (с 78 минут до 0)
🔘 Организовать рабочие места по системе 5С и снизить расстояние перемещений на 24,8%
🔘 Провести АВС-анализ на внутреннем складе и внедрить адресное хранение крепежа и других материалов. Итог: уменьшение времени на поиск крепежа с 30 минут до 12 минут
🔘 Выработка продукции увеличена на 11%, а время протекания процесса снижено на 13%.
Сейчас успешная практика тиражируется. Такие результаты действительно вдохновляют! И руководителей, и сотрудников.
Хотите так же? Оставьте заявку на нашем сайте, и мы откроем вам мир бережливого производства
#кейс_rckspb
Нет, реальность!
В 2023 году крупнейшая транспортная компания Северо-Запада СПб ГУП «Горэлектротранс» вступила в нацпроект с целью повысить производительность труда и качество клиентского сервиса.
Процесс ремонта троллейбусов (электромонтажная часть) стал пилотным проектом. Почему мы выбрали именно этот поток?
За 6 месяцев, пройдя все этапы от диагностики до подведения итогов, команде сотрудников с помощью экспертов РЦК Санкт-Петербурга удалось:
Сейчас успешная практика тиражируется. Такие результаты действительно вдохновляют! И руководителей, и сотрудников.
Хотите так же? Оставьте заявку на нашем сайте, и мы откроем вам мир бережливого производства
#кейс_rckspb
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мы уже рассказывали вам о том, как бережливое управление меняет сферу авиаперевозок ✈️ РЦК Санкт-Петербурга не остался в стороне этого перспективного направления: наша команда повысила производительность в грузовом терминале аэропорта «Пулково».
Задача: оптимизировать процесс обработки авиационных грузов и почты 📦
Что мы сделали?
Во-первых, провели тщательную диагностику, выявили узкие места и составили план внедрения изменений.
➡️ Перераспределили и организовали параллельное выполнение работы между смежными функциями 👉 синхронизировалась передача сведений и документов в разные электронные системы.
➡️ Определили и визуализировали зоны размещения инструментов для упаковки грузов 👉 применили 5С для упрощение работы и поддержания порядка.
➡️ Разработали и внедрили ряд стандартов для контроля загрузки 👉 процессы обслуживания спецтехники и контроля высоты паллета теперь четко регламентированы.
Какой итог?
Ускорили работу, уменьшили незавершенное производство и повысили выработку.
А вы работали с авиакомпаниями и аэропортами? Или планируете?
Делитесь в комментариях 📝
#кейс_rckspb
Задача: оптимизировать процесс обработки авиационных грузов и почты 📦
Что мы сделали?
Во-первых, провели тщательную диагностику, выявили узкие места и составили план внедрения изменений.
Какой итог?
Ускорили работу, уменьшили незавершенное производство и повысили выработку.
А вы работали с авиакомпаниями и аэропортами? Или планируете?
Делитесь в комментариях 📝
#кейс_rckspb
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Без преувеличения можно сказать, что Императорский фарфоровый завод - это настоящий символ Санкт-Петербурга. Поэтому особенно ценно, когда тебе доверяют работу над оптимизацией производства на таком знаковом для города предприятии.
Визитной карточкой ИФЗ считаются изделия с рисунком «Кобальтовая сетка», дизайн которого разработали еще в 1940х годах. Именно с этого производственного участка мы начали работу по внедрению lean-технологий в рамках национального проекта “Производительность труда”.
✔️ Хаотичное расположение участков подразделений было упорядочено благодаря применению диаграммы спагетти с последующей оптимизацией маршрутов.
✔️ Система 5С помогла мастерам работать быстрее и комфортнее, ведь множество изделий завода расписывается вручную талантливыми мастерами. Были учтены индивидуальные особенности сотрудников, например, для левшей разработана своя система использования и хранения инструментов.
✔️ Сертификация 4 внутренних тренеров по бережливому производству стала крепкой основой для дальнейшего тиражирования lean-практик. Обучение также прошла вся группа, участвовавшая в проекте.
Но не обошлось и без сопротивления на начальной стадии проекта. Объясняя, как изменения влияют на условия труда, делая рабочие места более удобными и повышая скорость работы без потери качества, эксперты РЦК смогли переубедить сомневающихся.
Познакомиться с героями проекта, узнать, как мы работали с эталонным участком и каких количественных показателей смогли достичь можно в ролике по итогам проекта⬆️
Задавайте вопросы о совместной работе РЦК и коллектива завода в комментариях, и руководитель проекта Кирилл Туранов ответит на них и поделится своим опытом✈️
#кейс_rckspb
Визитной карточкой ИФЗ считаются изделия с рисунком «Кобальтовая сетка», дизайн которого разработали еще в 1940х годах. Именно с этого производственного участка мы начали работу по внедрению lean-технологий в рамках национального проекта “Производительность труда”.
Но не обошлось и без сопротивления на начальной стадии проекта. Объясняя, как изменения влияют на условия труда, делая рабочие места более удобными и повышая скорость работы без потери качества, эксперты РЦК смогли переубедить сомневающихся.
Познакомиться с героями проекта, узнать, как мы работали с эталонным участком и каких количественных показателей смогли достичь можно в ролике по итогам проекта
Задавайте вопросы о совместной работе РЦК и коллектива завода в комментариях, и руководитель проекта Кирилл Туранов ответит на них и поделится своим опытом
#кейс_rckspb
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Задержка одного этапа рушит всю цепочку. А если ситуация повторяется, то это грозит рядом проблем
Поэтому именно эту задачу мы решали с несколькими крупными строительными компаниями Петербурга, внедряя бережливые инструменты в рамках нацпроекта «Производительность труда». На стройке время самый ценный ресурс
В одном случае для пилотного потока мы выбрали оптимизацию производства витражных секций. После этапа диагностики, визуализации и определения узких мест, был составлен план действий:
Еще один пример - оптимизация производства монолитных работ. Вот наши основные шаги после производственного анализа:
В этом видео можно увидеть, как проходит трансформация процессов на стройке и какой экономический эффект можно достигнуть, внедряя lean-систему даже в рамках пилотного потока.
Нужны еще истории про бережливую стройку? Ставьте 🔥
#кейс_rckspb
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Стройка - территория высокой производительности труда. Кейс Петербургской строительной корпорации
Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда помогут предприятиям Санкт-Петербурга:
-Выстроить эффективные производственные процессы
-Создать кроссфункциональную команду
-Внедрить бережливые технологии
Сайт https://rckspb.ru/…
-Выстроить эффективные производственные процессы
-Создать кроссфункциональную команду
-Внедрить бережливые технологии
Сайт https://rckspb.ru/…
Сложно спорить с тем, что эффективная работа сферы здравоохранения - залог здоровья всей нации. Последние 5 лет бережливые проекты в поликлиниках и больницах набирают обороты. В Петербурге сегодня более 200 медицинских организаций работают с применением бережливых технологий 👍
Мы присоединились к исполнению такой важной задачи и подошли к вопросу с другой стороны. Благодаря участию в нацпроекте “Производительность труда”, 8 фармацевтических компаний Петербурга успешно оптимизировали производственные процессы. Средние показатели впечатляют: время протекания процесса уменьшилось на 37%, незавершенное производство сократилось на треть, а выработка увеличилась на 59%.
Но что важно для бизнеса, так это реальный экономический эффект, который суммарно составил7️⃣ 6️⃣ 8️⃣ млн рублей!
Расскажем пару примеров. Компания "Активный Компонент" специализируется на разработке и производстве активных фармацевтических субстанций. Предприятие обеспечивает людей лекарствами локального производства, такими как кардиологические препараты, противовирусные средства и антибиотики. Команда по оптимизации смогла достигнуть невероятных результатов совместными усилиями, и всего за 6 месяцев время процесса сократилось на 87%, а выработка увеличилась на рекордные 190%👏
Фармацевтическое предприятие "Алкор Био" занимается производством реагентов для гормональной диагностики, определения онкомаркеров, диагностики инфекционных заболеваний и множества других наборов реагентов и ферментов. Поток для оптимизации был выбран на основе размеров оборота. Так, первым стало производство востребованного продукта из линейки гормонов. Узнать о ходе проекта и результатах, а также узнать мнения участников можно в этом ролике 🧪Спойлер: показано фармацевтическое производство изнутри!
Как вам такие отраслевые кейсы? Ставьте 🔥, если понравилось.
Про какие отрасли рассказать в следующий раз? Ждем ответы в комментариях.
#кейс_rckspb
#производительность_rckspb
Мы присоединились к исполнению такой важной задачи и подошли к вопросу с другой стороны. Благодаря участию в нацпроекте “Производительность труда”, 8 фармацевтических компаний Петербурга успешно оптимизировали производственные процессы. Средние показатели впечатляют: время протекания процесса уменьшилось на 37%, незавершенное производство сократилось на треть, а выработка увеличилась на 59%.
Но что важно для бизнеса, так это реальный экономический эффект, который суммарно составил
Расскажем пару примеров. Компания "Активный Компонент" специализируется на разработке и производстве активных фармацевтических субстанций. Предприятие обеспечивает людей лекарствами локального производства, такими как кардиологические препараты, противовирусные средства и антибиотики. Команда по оптимизации смогла достигнуть невероятных результатов совместными усилиями, и всего за 6 месяцев время процесса сократилось на 87%, а выработка увеличилась на рекордные 190%
Фармацевтическое предприятие "Алкор Био" занимается производством реагентов для гормональной диагностики, определения онкомаркеров, диагностики инфекционных заболеваний и множества других наборов реагентов и ферментов. Поток для оптимизации был выбран на основе размеров оборота. Так, первым стало производство востребованного продукта из линейки гормонов. Узнать о ходе проекта и результатах, а также узнать мнения участников можно в этом ролике 🧪Спойлер: показано фармацевтическое производство изнутри!
Как вам такие отраслевые кейсы? Ставьте 🔥, если понравилось.
Про какие отрасли рассказать в следующий раз? Ждем ответы в комментариях.
#кейс_rckspb
#производительность_rckspb
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
ГК "Алкор Био": оптимизация производства и внедрение бережливых технологий
Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга
Сайт https://rckspb.ru/
ВКонтакте https://vk.com/rckspb
Сайт https://rckspb.ru/
ВКонтакте https://vk.com/rckspb
Фабрика производительности
Video message
Принцип работы как у вафельницы, только вместо теста — жидкий пластик. А конечный продукт – изделия для самых высокотехнологичных отраслей.
Как компания "СтарЛайн" смогла повысить производительность труда и сделать процесс более эффектным? Ответ в видеосюжете здесь ✔️
Доброе утро! ☕
#кейс_rckspb
#производительность_rckspb
Как компания "СтарЛайн" смогла повысить производительность труда и сделать процесс более эффектным? Ответ в видеосюжете здесь ✔️
Доброе утро! ☕
#кейс_rckspb
#производительность_rckspb
Телеканал Санкт-Петербург
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: правительство Петербурга привлекает к участию в нацпроекте «Производительность труда»…
Более 300 предприятий Петербурга участвуют в национальном проекте «Производительность труда». Бизнесу из приоритетных Отраслей предлагаются различные меры поддержки: обучение сотрудников, льготное кредитование и адресная помощь в оптимизации производственных…
Каждый год в последнее воскресенье сентября отмечается День машиностроителя! Отличный повод поговорить о развитии этой системообразующей отрасли промышленности ⚡️
🔘 Машиностроительное производство в первом полугодии 2024 выросло более чем на 20% по России в целом. И это один из самых высоких показателей среди отраслей отечественной промышленности.
🔘 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий показывает максимальный темп роста в 35%.
🔘 За тот же период предприятия машиностроительного комплекса Петербурга отгрузили продукции на общую сумму более 479 млрд рублей.
🔘 На сегодняшний день уже 26 крупнейших машиностроительных предприятий Петербурга участвуют в национальном проекте "Производительность труда" ➡️ По итогам оптимизации производственных потоков, время протекания процессов в среднем уменьшилось на 1/3, а выработка увеличилась на 35%. При этом общий экономический эффект составил 1 682 000 000 😎
Ниже делимся с вами несколькими lean-кейсами из машиностроительной отрасли⬇️
Есть среди нас машиностроители? Как отметили профессиональный праздник?
#производительность_rckspb
#кейс_rckspb
Ниже делимся с вами несколькими lean-кейсами из машиностроительной отрасли
Есть среди нас машиностроители? Как отметили профессиональный праздник?
#производительность_rckspb
#кейс_rckspb
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Эксперты РЦК закончили 6-месячный проект по оптимизации линии производства бумажных стаканчиков. Получается, что мы не только повышаем производительность, но и помогаем развивать предприятие с экологической миссией 🌿
Благодаря вовлеченности команды предприятия и грамотному использованию бережливых инструментов, удалось сократить время процесса и незавершённое производство почти на 20%. Раньше в смену выпускали 40 000 стаканчиков, а теперь -50 000 !
Что еще интересного в этом кейсе?
▫️ Транспортировка между этапами производственного потока организована с помощью воздушной трубы (смотрите на видео)⤵️
▫️ Будучи участниками нацпроекта "Производительность труда", предприятие получило льготный кредит под 1% от Фонда развития промышленности СПб для покупки печатной машины .
Если хотите таких же результатов, подавайте заявку на участие в нацпроекте на 2025 год (пока еще остались места). А если есть вопросы, всегда рады помочь!
#производительность_rckspb
#кейс_rckspb
Благодаря вовлеченности команды предприятия и грамотному использованию бережливых инструментов, удалось сократить время процесса и незавершённое производство почти на 20%. Раньше в смену выпускали 40 000 стаканчиков, а теперь -
Что еще интересного в этом кейсе?
Если хотите таких же результатов, подавайте заявку на участие в нацпроекте на 2025 год (пока еще остались места). А если есть вопросы, всегда рады помочь!
#производительность_rckspb
#кейс_rckspb
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM